煤礦質(zhì)軟,為節(jié)約成本,破碎工藝采用一級(jí)破碎,選用一臺(tái)顎式破碎機(jī)即可,但前提是必須布置合理,不然,破碎工藝中會(huì)事故頻發(fā)。某煤廠就是因?yàn)楣に嚥贾们啡?,出現(xiàn)了一系列的問題,給生產(chǎn)帶來了極大的困擾。通過慎重考慮,該廠委托紅星機(jī)器對(duì)其進(jìn)行改進(jìn),憑借著敏銳的觀察力及專業(yè)的知識(shí),紅星機(jī)器采取了有效的改進(jìn)措施,效果非常理想。
一、改造前破碎工藝及問題
該煤廠選用的破碎設(shè)備為顎式破碎機(jī)一臺(tái),型號(hào)為PEF250×400,大進(jìn)料粒度為210mm,出料口調(diào)節(jié)范圍為20~80mm,生產(chǎn)能力為5~20噸/小時(shí),工藝布置如圖1所示。
1.進(jìn)煤輸送皮帶 2.破碎機(jī)動(dòng)顎板 3.出煤輸送皮帶 4.破碎進(jìn)靜顎板 5.煤漏斗
通過一段時(shí)間的作業(yè),發(fā)現(xiàn)上述工藝存在以下問題:
1、煤的水份大或有雜物影響時(shí),破碎機(jī)會(huì)堵塞,從而使電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)而導(dǎo)致燒壞。
2、煤中有大塊時(shí),可能卡在破碎腔無法下落,導(dǎo)致破碎機(jī)空轉(zhuǎn)。
3、因事故較多,需多安排一個(gè)工人用鐵扦撬動(dòng)堵塞、卡死的煤塊才能正常生產(chǎn),浪費(fèi)了勞動(dòng)力。
二、破碎工藝的改進(jìn)
舊的工藝布置給生產(chǎn)帶來不便,紅星機(jī)器對(duì)其工藝提出了幾種改進(jìn)方案,經(jīng)過分析比較,采用了在破碎前加斜擋板和振動(dòng)篩的工藝布置,如圖2所示。
1.破碎機(jī)靜顎板 2. 破碎機(jī)動(dòng)顎板 3.振動(dòng)條篩 4.進(jìn)煤漏斗 5.斜擋板 6.輸送皮帶(進(jìn))
7.彈性鋼條 8.細(xì)煤漏斗 9.輸送皮帶(出)
具體改進(jìn)方法:
1、在輸送皮帶6上安裝斜擋板5,擋板與皮帶成15°角(圖H所示),擋板同皮帶間距離200mm,這樣可以使大于210mm的塊料分離出來。
2、在動(dòng)顎板上方焊接條篩,條篩的另一端用彈性鋼條固定在地基上,條篩會(huì)隨著動(dòng)顎板的運(yùn)動(dòng)而左右振動(dòng)。
該工藝布置有以下四個(gè)優(yōu)點(diǎn):
1、煤中較大的煤塊( 210mm)會(huì)被斜擋板分離出來,減少了卡死,堵塞現(xiàn)象。
2、振動(dòng)篩能使較小粒徑的煤直接下落到輸送皮帶9,只有較少大粒徑的煤需破碎,從而減少了破碎機(jī)負(fù)荷,電流減小,同時(shí)提高了破碎機(jī)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。
3、條篩振動(dòng)的動(dòng)力來自于破碎機(jī)本身動(dòng)顎板的擺動(dòng),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修更換方便。
三、改造效果
經(jīng)過改造后運(yùn)行半年來,不僅消除了堵塞卡死現(xiàn)象,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量亦由原來12噸/小時(shí)提高到20噸/小時(shí),負(fù)荷電流由原來60~70A降到現(xiàn)在60A以下,半年節(jié)約總電量5000多度,總而言之該工藝改造取得了令人滿意的效果。
上述簡(jiǎn)單介紹了紅星機(jī)器對(duì)某煤廠的破碎工藝的改造,通過改造,效果頗佳,產(chǎn)量大增的同時(shí),能源也得到了節(jié)省,給該廠帶來了極大的經(jīng)濟(jì)收益。另外,煤破碎設(shè)備不單單只能選用顎式破碎機(jī),錘式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)等都可以,紅星機(jī)器生產(chǎn)各種適宜煤破碎的設(shè)備,且型號(hào)齊全,用戶可根據(jù)實(shí)際情況靈活選購(gòu)。