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某選礦廠自投產(chǎn)以來選礦技術(shù)指標(biāo)完成得都不理想,除了入選的原礦氧化率、結(jié)合率偏高、礦石性質(zhì)波動較頻繁外,磨浮生產(chǎn)環(huán)節(jié)中也存在諸多問題,影響了選礦技術(shù)指標(biāo)提高。就磨浮生產(chǎn)中的現(xiàn)狀及存在問題,選廠提出了相關(guān)改進(jìn)措施。
一、選礦(磨?。┥a(chǎn)現(xiàn)狀
選礦廠破碎流程為二段開路碎礦流程,破碎至粒徑16mm左右;磨礦系統(tǒng)為“一段閉路磨礦分級”流程,有時為“二段一閉路磨礦分級”流程,礦山現(xiàn)場是選擇“二段一閉”還是“一段閉路”流程是依據(jù)原礦供給豐足度而定的,磨礦細(xì)度82%-200目左右;選別作業(yè)為兩個系列,均為“兩粗、一掃、兩精”浮選流程;脫水作業(yè)為“濃縮—過濾”二段流程,濃縮機(jī)為ZNF-9,過濾機(jī)為HTG-16-Ⅱ陶瓷機(jī)。目前,產(chǎn)品銅金屬回收率約55%,銅精礦品位約15%,精礦水分13%以下,年處理原礦約15萬t,年產(chǎn)精礦含銅約1100t,尾礦產(chǎn)率為95.7%。
二、存在問題及解決措施
1、磨礦均衡給礦
(1)問題。磨礦的均衡給礦實現(xiàn)主要是靠3#皮帶(粉礦倉下端)進(jìn)行給礦均勻,但目前粉礦倉下端給礦存在不時斷礦現(xiàn)象,斷礦后需工人用鐵鉤掏、鉤礦等;磨礦臺效(給礦量)的控制主要是通過給料裝置與粉礦倉下端夾角進(jìn)行調(diào)節(jié)(夾角大給礦量大,夾角小給礦小),但存在的問題是夾角大給礦量偏大球磨機(jī)吃不消,夾角適中則不時發(fā)生斷礦現(xiàn)象。
(2)改進(jìn)措施。結(jié)合磨礦臺效的準(zhǔn)確控制要求,引入小皮帶變頻給礦裝置以精確控制臺效,同時解決斷礦及均給礦問題。若暫時無法實現(xiàn),須盡早引入振動給料裝置消除斷礦現(xiàn)象。
2、浮選機(jī)、精礦取樣機(jī)設(shè)備
(1)問題。從現(xiàn)場跟蹤看,Ⅰ系統(tǒng)粗1、粗2、掃選第4槽浮選機(jī)翻花現(xiàn)象嚴(yán)重,浮選中幾乎無泡沫層,浮選效率極低,其它的浮選機(jī)也存有不同程度翻花,還有的浮選機(jī)吸氣量較弱?,F(xiàn)精礦取樣機(jī)已更換為管式取樣機(jī),但存在管徑DN200偏大,加上精礦流趟量少(約5m3/h)且夾帶著泡,存在管式取樣機(jī)取樣不準(zhǔn)確(偏低),取出的精礦礦樣對現(xiàn)場操作指導(dǎo)不強(qiáng),取樣誤差較大(與人工取樣相比)。
(2)改進(jìn)措施。①加強(qiáng)備品備件管理。建議隨時備好浮選機(jī)芯子。若發(fā)現(xiàn)浮選機(jī)有問題,就將芯子取出換上備用芯子,而后再從容檢修有問題的浮選機(jī)芯子,這樣既可以提高設(shè)備維修速度,減少流程不正常時間,又可以保證浮選機(jī)的檢修質(zhì)量。②加強(qiáng)浮選機(jī)維護(hù),積極貫徹“計劃維修、預(yù)維修”。有的浮選機(jī)翻花,可能是浮選機(jī)蓋板安裝不平,葉輪、蓋板垂直間隙不均勻(間隙調(diào)整到6~8mm即可),還有的浮選機(jī)吸氣量弱,可能是因為吸氣管堵塞,皮帶輪的皮帶松,主軸轉(zhuǎn)速低等,并不需要更換零件,而只需及時維護(hù)處理解決。③精礦取樣問題短時不可能解決,但為了達(dá)到及時指導(dǎo)浮選現(xiàn)場快速調(diào)整需求,建議用人工取樣暫時代替機(jī)械取樣,待小管徑取樣機(jī)來后再調(diào)整回來,只是日常管理中實時關(guān)注生產(chǎn)的累計精礦品位與實際出產(chǎn)累計精礦品位的差值。
通過上述改進(jìn),選廠各項技術(shù)指標(biāo)均能達(dá)到設(shè)計水平。河南紅星機(jī)器廠生產(chǎn)破碎、磨礦、浮選系統(tǒng)等全套選礦設(shè)備,設(shè)備所有配件型號齊全,性能可靠,穩(wěn)定耐用,得到廣大客戶的一致好評。